2006年,GEF项目在中国圆满地完成了任务,作为项目最终的获奖者和7年来坚定的支持者,科龙值得称道。而7年间先后三次变更股权的动荡更令科龙最终的获奖显得满身沧桑。
2006年12月20日,在GEF项目总结大会上,科龙和海尔分享了“GEF项目节能明星大奖”。对科龙来说,和竞争对手分享荣誉并不是当初期望的结果,但曾经豪言的100万台销量和近年来的动荡显然成为了科龙难以跨越的沟壑。
中标:节能研发是传统
在GEF项目实施初期,科龙作为当时的大企业派出范炜及潘坚两位工程师参加培训。潘坚回忆起这段历史时说,科龙从1993年就开始着手节能产品的研发,也是在项目开展之前就确立了“节能”的主要技术风格。但在GEF项目开展之前,技术部门确实遇到了成本和技术方面的双重困难,GEF项目的培训正是科龙所需要的,而项目所倡导的节能也符合科龙的定位,因此,科龙投标大奖是有把握和信心的。
经过两年多培训之后,2003年5月科龙开始积极准备节能冰箱激励计划投标文件,并准时提交了“节能明星大奖”和“节能进步奖”投标书,于2003年8月参加了节能冰箱激励计划开标仪式。在2003年10月项目办公布的中标名单中,科龙公司获得了“节能明星大奖”和“节能进步奖”两项中标资格。而此时,科龙集团的大股东已经由当年参加GEF项目时的顺德市政府变成了顾雏军控股的格林柯尔。有科龙内部人士回忆,虽然股权变更导致了一系列变化,但科龙以技术为主的策略没有变,参加GEF项目的积极性也没有降低,顾雏军甚至发话称:“做就做标王!”
此后的一年时间内,科龙投下巨资开始对投标产品BCD-209进行研发。据悉,研发出的BCD-209S系列产品采用高效节能、环保的R600a作制冷剂,全部采用环戊烷发泡或R141b发泡,并逐步过渡到采用HFC-245fa发泡。所配用的压缩机最低COP值为1.65。
此外,为了在成本增加最少的情况下获得最好的节能效果,科龙在该系列产品的研发上采用了一些新技术:1.优化箱体结构,合理分布绝热层厚度。利用ERA软件进行模拟计算,根据箱体内外部位热流密度大小决定箱体各处发泡层的厚薄,在工艺上控制泡料流动特性等参数,确保泡料分布均匀。2.采用R141b发泡,进一步改善冰箱的保温性能。另一方面,投入巨资进行HFC-245fa发泡技术的应用研究,并在国内首家将该技术用于冰箱的生产。这种发泡技术可将冰箱的节能效果再度提高10%。3.采用新型节能门封技术。采用改进后节能薄型门封以及改进后的第二代节能双门封。4.对箱胆内腔进行优化设计。5.合理使用高效压缩机。根据冰箱所要达到的性能以及箱体漏热情况,合理采用COP值高达1.7以上、制冷量与之相匹配的超高效R600a压缩机,有效地提高冰箱制冷效率。6.优化设计蒸发器,根据箱体结构情况优化蒸发器设计,解决冷冻室温度不均匀的问题,同时合理安排管道走向,提高换热效率。
潘坚表示,这些优化技术的解决方案,不少都来自于GEF项目的多次培训和专家临场指导,但并非照搬现成方案,而是进行了针对性的修改,成效显著并受惠至今。
豪赌:100万台夭折
在BCD-209S的各项检测符合标准后,2004年6月,科龙与GEF项目办签订了“节能明星大奖”实施合同,承诺在2004年9月至2005年8月的一年时间内完成总节电量870000kWh,年总销量100万台的目标。